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造纸厂化机浆废水处理案例|杨木化机浆高浓度废水处理工程

杨木化机浆高浓度废水综合治理项目

一、项目背景

该企业为年产 30 万吨杨木化机浆生产线,化机浆工艺以杨木为原料,通过机械磨浆结合轻度化学处理生产纸浆,具有得率高、污染负荷相对较低的特点,但废水浓度仍远高于普通造纸废水。项目初期采用传统 “初沉 + 活性污泥” 工艺,因原料波动、磨浆强度调整,进水 COD 峰值突破 18000mg/L,系统频繁崩溃,出水无法达标,且能耗高、污泥量大。企业需解决高浓度、高波动化机浆废水处理难题,实现稳定达标与能源回收。

二、废水水质特点

化机浆废水主要来自磨浆、洗浆、筛选工段,浓度高、波动大、木质素含量高是核心特点。进水水质:COD 平均 8000mg/L,峰值 18000mg/L;BOD₅约 2400mg/L,B/C=0.3,可生化性差;SS 平均 1500mg/L,以细小木纤维、木粉为主;色度 600 倍,主要为木质素颜色;总氮约 200mg/L、总磷约 25mg/L,还含有少量树脂酸、单宁,对微生物有抑制作用。日排放废水约 1.8 万 m³,处理站设计规模 2 万 m³/d,需适应 COD 大幅波动的工况。

三、处理工艺设计与核心设备

项目采用 “强化预处理 + IC 厌氧反应器 + 多级 AO 好氧 + 芬顿深度处理 + 污泥资源化” 工艺,核心是通过厌氧处理高效降解高浓度 COD 并回收沼气,降低好氧负荷,具体设计如下:

强化预处理单元:针对高 SS 与高波动水质,采用 “80 目斜网 + 双初沉池” 分级过滤。斜网去除 70% 以上粗大纤维与木粉;双初沉池串联运行,表面负荷 0.65m³/(m²・h),HRT=5h,投加 PAC(200mg/L)强化沉淀,预处理后 SS 降至 300mg/L、COD 降至 5000mg/L,同时设置超大调节池(HRT=12h),配置水质在线监测与自动加药系统,缓冲水质波动,确保后续厌氧系统稳定。

IC 厌氧反应器单元:这是处理高浓度 COD 的核心,采用内循环厌氧反应器,设计容积负荷 8kgCOD/(m³・d),HRT=24h。反应器内颗粒污泥浓度达 80g/L,通过内循环提升传质效率,高效降解有机物,将大分子木质素、纤维素转化为甲烷。控制污泥负荷 0.16kgCOD/(kgMLSS・d)、容积产气率 4.5m³/m³・d,厌氧出水 COD 降至 1200mg/L,COD 去除率达 76%,日产沼气约 5800m³,沼气纯度 65%,可直接用于厂区锅炉燃烧,回收能源。

多级 AO 好氧单元:采用 “厌氧 - 缺氧 - 好氧” 多级串联工艺,HRT=30h,MLSS 控制在 7-9g/L。通过精准控制曝气与回流比,强化硝化反硝化,总氮去除率达 80%;好氧段降解厌氧残留有机物,出水 COD 降至 200mg/L、总氮降至 30mg/L。

芬顿深度处理单元:采用铁锰基催化填料芬顿流化床,优化 H₂O₂与 FeSO₄投加比例(3:1),pH 控制在 3.0-3.5,HRT=2h。催化填料提升羟基自由基生成效率,COD 去除率达 45%,色度降至 50 倍以下,出水 COD 稳定≤100mg/L、SS≤20mg/L,满足排放标准。

污泥处置与能源回收:厌氧污泥与好氧剩余污泥混合浓缩后,进入高压板框压滤机脱水,污泥含水率降至 58%;脱水污泥与树皮、木屑混合,作为生物质燃料送入锅炉焚烧,回收热量用于生产;沼气回收年节约燃煤约 2000 吨,实现能源自给。

四、运行效果与效益

系统运行 12 个月,进水 COD 在 5000-18000mg/L 波动时,出水始终稳定达标:COD 平均 85mg/L、SS 平均 18mg/L、色度 40 倍。吨水能耗从改造前 2.2kW・h 降至 1.65kW・h,年节电约 118 万 kW・h;沼气回收年产生经济效益约 460 万元;污泥焚烧回收热量年节约成本约 300 万元;企业彻底解决高浓度废水处理难题,顺利通过环保核查,化机浆产品竞争力大幅提升。

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