欢迎访问鑫霖环保设备官网!

资讯中心

与时俱进,时刻关注喷淋塔行业动态

您的位置: 首页 > 资讯中心 > 常见问题解答

橡胶轮胎厂污水处理案例|大型全钢子午线轮胎厂废水处理工程

大型全钢子午线轮胎厂综合废水处理工程(处理规模:5000 m³/d)

一、项目背景与废水特点

该企业为国内大型轮胎制造集团,主营全钢子午线轮胎,生产涵盖密炼、压延、挤出、成型、硫化、检验等全工序。废水主要来源于炼胶车间设备清洗、硫化车间冷却排水、地面冲洗水、锅炉排污水及生活污水,日均排放量约 5000 m³。废水呈高 COD、高悬浮物、高硫化物、含油、含胶粒、可生化性一般的典型特征:CODcr 1800–2500 mg/L,BOD5 600–900 mg/L,SS 800–1200 mg/L,石油类 80–150 mg/L,硫化物 30–60 mg/L,pH 6.5–9.0。原设施为老旧 “调节 + 初沉 + 普通活性污泥” 工艺,出水 COD 常超 100 mg/L,且污泥膨胀频发、异味严重,无法满足现行《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB 27632-2011)中 COD≤80 mg/L、氨氮≤15 mg/L 的排放限值,环保压力巨大,亟需系统性改造。

二、设计进出水水质

进水:CODcr ≤2500 mg/L,BOD5 ≤900 mg/L,SS ≤1200 mg/L,石油类 ≤150 mg/L,硫化物 ≤60 mg/L,NH3-N ≤40 mg/L,pH 6.5–9.0

出水:CODcr ≤50 mg/L,BOD5 ≤10 mg/L,SS ≤20 mg/L,石油类 ≤3 mg/L,硫化物 ≤1.0 mg/L,NH3-N ≤5 mg/L,pH 6–9,同时满足 60% 生产回用要求(回用水质:COD≤30 mg/L,电导率≤1000 μS/cm)。

三、核心工艺流程

原水→机械格栅→调节池→混凝气浮池→水解酸化池→A/O 生化池→MBR 膜池→臭氧氧化池→消毒池→达标排放 / 回用

预处理单元(除油、除胶、降 SS)

机械格栅:设 2 道粗细格栅(栅隙 20 mm/5 mm),自动清渣,去除大块橡胶碎屑、纤维、包装袋等杂物,保护后续泵体与管道,避免堵塞。

调节池:有效容积 1500 m³,停留时间 7.2 h,内设潜水搅拌机与 pH 在线控制系统,均质均量,将 pH 稳定在 7.0–8.0,消除生产排水的水质水量波动冲击。

混凝气浮池:采用平流式溶气气浮,配套 PAC/PAM 自动投加系统(PAC 投加量 150–200 mg/L,PAM 1.5–2.0 mg/L)。通过混凝絮凝,将胶体态胶粒、乳化油、细小悬浮物凝聚成絮体,再经溶气水释放的微气泡吸附上浮,实现固液分离。除油率≥92%,SS 去除率≥85%,COD 去除率约 30%,大幅减轻生化负荷,避免油类与胶粒包裹微生物导致生化失效。气浮浮渣排入污泥浓缩池,后续脱水处置。

生化处理单元(核心降 COD、脱氮、改善可生化性)

水解酸化池:有效容积 2000 m³,停留时间 9.6 h,采用升流式厌氧污泥床(UASB)结构,接种专用水解酸化菌(耐高浓度有机物、耐硫化物)。在缺氧环境下,将废水中大分子难降解有机物(如橡胶助剂、长链烃、蛋白质)水解为小分子有机酸、醇类,BOD5/COD 从 0.3 提升至 0.5 以上,显著改善可生化性;同时去除部分 COD(约 25%),降解部分硫化物,降低后续生化抑制风险。池内设置多点布水与三相分离器,污泥浓度维持在 15–20 g/L,定期排泥至污泥系统。

A/O 生化池(厌氧 + 好氧,脱氮除碳):总有效容积 3000 m³,厌氧段(A)1000 m³,好氧段(O)2000 m³,停留时间 14.4 h。厌氧段控制 DO≤0.5 mg/L,利用反硝化菌将好氧段回流混合液中的硝态氮还原为氮气,实现脱氮;同时进一步降解有机物。好氧段采用微孔曝气,DO 控制在 2.0–3.0 mg/L,接种耐冲击活性污泥,污泥浓度 3.5–4.5 g/L,MLSS 4000 mg/L 左右。通过好氧微生物代谢,将小分子有机物彻底氧化为 CO₂和 H₂O,COD 去除率≥85%,氨氮硝化率≥95%,出水 COD 降至 150 mg/L 以下,氨氮≤5 mg/L。池内设置在线 DO、pH、ORP 仪表,联动曝气与回流系统,自动控制运行参数。

MBR 膜池(高效泥水分离,保障出水清澈):替代传统二沉池,有效容积 800 m³,采用中空纤维超滤膜(PVDF 材质,孔径 0.1 μm),膜通量 15 L/(m²・h),共设 8 组膜组件。生化出水经膜过滤,SS 几乎完全去除(出水 SS<5 mg/L),出水清澈透明,同时截留活性污泥,使池内污泥浓度维持在 6–8 g/L,进一步强化生化降解效果。膜组件采用 “在线曝气 + 定期化学清洗(次氯酸钠 + 柠檬酸)” 模式,控制膜污染,延长使用寿命(设计寿命 3–5 年)。MBR 出水 COD 稳定在 60–80 mg/L,满足提标基础要求。

深度处理与回用单元(达标 + 回用)

臭氧氧化池:有效容积 300 m³,臭氧投加量 30–40 mg/L,停留时间 1.5 h。利用臭氧强氧化性,氧化分解 MBR 出水中残留的难降解微量有机物、色度物质及异味物质,COD 进一步降至 50 mg/L 以下,色度<5 倍,异味完全消除,同时杀菌消毒,改善回用水水质。

消毒池:采用次氯酸钠消毒(投加量 5–8 mg/L),接触时间 30 min,杀灭大肠杆菌及致病菌,确保排放水与回用水卫生安全。

回用水系统:消毒后出水经 “活性炭过滤 + 精密过滤器 + 反渗透(RO)” 处理,RO 产水率 65%,电导率≤1000 μS/cm,回用于密炼机冷却、设备清洗、地面冲洗等工序,回用率达 60%,每年节约新鲜水约 108 万 m³,大幅降低水费与排污费。

污泥处理系统

气浮浮渣、生化剩余污泥、膜清洗废液排入污泥浓缩池(有效容积 500 m³),经重力浓缩后,由高压隔膜压滤机(过滤面积 150 m²)脱水,污泥含水率降至≤80%,泥饼外运至合规处置单位(部分委托有资质企业资源化制砖),滤液回流至调节池重新处理,无二次污染。

四、关键设备与运行参数

机械格栅:2 套,栅隙 20 mm/5 mm,功率 1.5 kW / 套

调节池:1 座,有效容积 1500 m³,潜水搅拌机 4 台,功率 5.5 kW / 台

混凝气浮池:2 座,单池处理量 2500 m³/d,PAC/PAM 加药装置各 2 套

水解酸化池:1 座,有效容积 2000 m³,三相分离器 10 套

A/O 生化池:1 座,厌氧 1000 m³+ 好氧 2000 m³,微孔曝气头 3000 个

MBR 膜池:1 座,有效容积 800 m³,中空纤维膜组件 8 组

臭氧氧化池:1 座,有效容积 300 m³,臭氧发生器 2 台(10 kg/h)

污泥压滤机:2 台,过滤面积 150 m²,功率 30 kW / 台

运行稳定后,系统整体 COD 去除率≥97%,氨氮去除率≥98%,石油类去除率≥98%,硫化物去除率≥99%,出水水质稳定优于设计标准,连续 12 个月通过环保部门在线监测与现场抽检,无超标排放记录。

五、工程投资与运行成本

总投资:约 6200 万元(土建 2500 万、设备 3000 万、安装调试 400 万、其他 300 万)

吨水运行成本:2.8 元 /m³(电费 1.2 元、药剂费 0.8 元、污泥处置费 0.5 元、人工维护 0.3 元)

经济效益:年减排 COD 约 1800 吨、氨氮约 120 吨,获地方绿色工厂环保补贴 800 万元;年回用节水 108 万 m³,节约水费约 324 万元;回收炭黑(废气协同处理)年节省原料费 1200 万元,投资回收期约 3 年,环境效益与经济效益双赢。

六、案例总结

本项目针对大型轮胎厂废水 “高浓、含油、含胶、难生化” 的特点,采用 “预处理(气浮除油)+ 水解酸化(改善可生化)+A/O(脱氮除碳)+MBR(高效固液分离)+ 臭氧深度氧化 + 回用” 的组合工艺,工艺成熟可靠、抗冲击负荷强、出水稳定达标,同时实现高比例回用,大幅降低水资源消耗与运行成本。系统自动化程度高(全流程在线监测 + PLC 控制),操作维护简便,污泥产量低,无二次污染,为国内大型橡胶轮胎企业废水处理与资源化利用提供了典型示范,具有极高的推广价值。

底部logo

联系方式

东莞市鑫霖环保设备有限公司

地址:广东省东莞市南城街道草塘路2号5栋105室 热线: 189-2923-7076 / 189-2923-7076 邮箱: 18929237076@163.com
微信二维码

扫一扫
微信咨询

咨询热线

189-2923-7076
189-2923-7076 7*24小时服务热线

关注微信

二维码扫一扫添加微信
返回顶部