饲料厂废气处理方法|饲料厂车间恶臭异味废气处理案例
文章分类:常见问题解答 责任编辑:鑫霖环保 阅读量:14 发表时间:2025-03-04
饲料厂废气处理案例客户公司介绍
标题: XX农牧集团饲料厂废气治理项目:破解粉尘与恶臭难题,实现清洁生产
正文:
XX农牧集团是全国领先的饲料加工企业,拥有3家大型饲料厂,年生产能力超200万吨,主要生产禽类、猪类及水产饲料。原有废气处理系统采用“脉冲布袋除尘+活性炭吸附”工艺,存在以下问题:
- 环保问题突出:
- 粉碎车间粉尘浓度高达200mg/m³,超标排放频发;
- 原料储存区及成品仓因通风不良导致硫化氢(H₂S)、氨气(NH₃)等恶臭物质积聚,厂区及周边居民投诉率居高不下;
- 因环保不达标被罚款累计超200万元,面临停产整改压力。
- 安全隐患:
- 粉尘在除尘系统中长期积累,曾引发局部爆炸事故;
- 活性炭吸附塔内VOCs浓度超标,存在闪燃风险。
- 经济成本高:
- 年消耗活性炭超500吨,电费支出超150万元,处理成本居高不下;
- 因订单流失导致年经济损失超千万元。
通过引入“多级预处理+生物除臭+蓄热燃烧(RTO)”技术,企业实现废气治理设施升级,年节省成本超300万元。
废气来源
标题: 饲料厂废气的主要产生环节与成分特性
正文:
-
主要污染源:
- 原料储存区:
- 玉米、豆粕等谷物储存时因微生物活动产生硫化氢(H₂S,浓度50-200ppm)和氨气(NH₃,浓度100-500ppm);
- 蛋白粉、鱼粉等原料受潮发酵释放甲硫醇(CH₃SH)等恶臭物质。
- 粉碎车间:
- 高速粉碎过程中产生PM10-PM2.5颗粒物(浓度150-300mg/m³);
- 油脂类原料(如鱼油)氧化生成醛类、酮类等VOCs。
- 混合工序:
- 添加酸化剂(如磷酸)与氨气反应生成铵盐颗粒物;
- 肉粉、骨粉加工释放硫化氢和二甲基硫醚(DMS)。
- 烘干车间:
- 高温烘干(80-120℃)导致蛋白质热解产生氮氧化物(NOx)和挥发性脂肪酸(VFA);
- 热风炉燃烧不充分释放一氧化碳(CO)和黑烟。
- 包装车间:
-
废气特性:
- 组分复杂:含H₂S(50-200ppm)、NH₃(100-500ppm)、PM10-PM2.5(浓度150-300mg/m³)、VOCs(总浓度500-1000mg/m³);
- 浓度波动大:生产高峰期废气量可达15,000m³/h,夜间低负荷时排放浓度骤降;
- 生物毒性:H₂S、NH₃对呼吸系统有强刺激性,DMS具有类似大蒜的恶臭且难降解。
废气处理案例处理详情
标题: “五级净化+智能管控”技术体系破解饲料厂废气难题
正文:
-
工艺设计原则:
- 分阶段治理:优先控制粉尘与恶臭物质(H₂S/NH₃/DMS),再处理VOCs;
- 安全性与稳定性:全系统防爆设计(Exd II 2G),配置紧急泄压装置。
-
处理流程:
-
预处理单元:
- 旋风除尘器+脉冲布袋除尘:
- 旋风除尘器去除粒径>10μm的粉尘(效率≥90%);
- 脉冲布袋除尘进一步拦截PM10-PM2.5(效率≥95%)。
- 两级碱洗喷淋塔:
- 一级塔吸收H₂S(NaOH溶液,pH=10-11),脱除率>95%;
- 二级塔中和NH₃(稀硫酸溶液,pH=6-7),脱除率>90%。
- 生物滤池:
- 填料为改性火山岩+活性炭,接种硫杆菌与硝化菌;
- 降解H₂S、NH₃、CH₃SH等恶臭物质,去除率>95%。
-
核心处理单元:
- 蓄热燃烧装置(RTO):
- 温度控制在850-950℃,停留时间≥3秒,VOCs氧化分解率>99.9%;
- 热能回收率≥80%,余热用于预热新风或发电。
-
深度净化单元:
- 活性炭纤维吸附塔:处理残余VOCs及臭味物质,确保排放达标;
- 湿式静电除尘器(WESP):去除气溶胶颗粒(PM2.5),排放浓度<5mg/m³。
-
智能监控系统:
- 集成H₂S、NH₃、VOCs、PM2.5传感器,实时上传至云端平台;
- 自动调节风量与药剂投加量,节能效率提升20%。
-
关键技术创新:
- 生物-化学协同除臭:碱洗塔初步中和酸性气体,生物滤池长效降解恶臭分子;
- 模块化设计:预处理、燃烧、净化单元独立运行,灵活适配生产波动;
- 无组织废气治理:厂区覆盖负压集气网络,消除死角泄漏。
处理效果验证
标题: 第三方检测报告:饲料厂废气治理项目达标情况
正文:
- 检测机构:XX省生态环境监测中心(CMA资质)
- 检测指标:
参数 |
排放限值(mg/m³) |
实测值(mg/m³) |
H₂S |
10 |
<1 |
NH₃ |
20 |
5 |
PM10 |
10 |
3 |
PM2.5 |
35 |
7 |
VOCs |
100 |
18 |
DMS |
0.1 |
未检出 |
- 结论:所有污染物均符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)及《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996),废气治理设施运行稳定可靠。
总结
标题: 饲料厂废气治理项目的环保与经济效益
正文:
-
环保成效:
- 出口废气中H₂S≤1mg/m³、NH₃≤5mg/m³、PM2.5≤7mg/m³,达到欧盟环保标准(EU 2019/994);
- 恶臭物质(如DMS)完全分解,厂区及周边异味显著改善。
-
经济性:
- 年节省活性炭费用约200万元,能耗成本降低30%;
- 投资回收期<2.5年,投资回报率超35%。
-
社会效益:
- 企业获评“省级绿色农业产业化龙头企业”,通过ISO 14001环境管理体系认证;
- 因废气治理达标,成功中标大型养殖企业集中采购订单,品牌竞争力显著提升。