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废纸制浆造纸厂废水处理案例|废纸制浆造纸厂废水零排放工程

华北混合废纸制浆造纸厂废水零排放项目

一、项目背景

该企业位于华北水资源极度匮乏地区,年产 50 万吨箱板纸,以进口 OCC(废旧瓦楞纸箱)、ONP(废旧新闻纸)为 100% 原料,属于典型废纸制浆造纸企业。当地政府严格限制新鲜水取用,要求企业实现废水 “近零排放”,即废水回用率≥95%,仅少量浓水达标外排。原有工艺仅对纸机白水进行简单回收,综合废水直接排放,回用率不足 40%,新鲜水日用量达 1.2 万 m³,水资源浪费严重,且面临环保处罚风险,亟需构建全流程废水回用体系。

二、废水水质特点

废纸制浆废水核心特点是高 SS、高胶粘物、中等 COD,无明显毒性但杂质复杂。混合废水进水:COD 平均 1800mg/L、BOD₅约 800mg/L(B/C=0.44)、SS 平均 1200mg/L(以细小纤维、油墨颗粒、胶粘物为主)、色度 300 倍、电导率约 1500μS/cm;日产生废水总量约 1.5 万 m³,其中纸机白水占比 70%,碎浆、筛选废水占比 25%,车间冲洗水占比 5%。难点在于胶粘物(如热熔胶、淀粉胶)易堵塞处理设备,油墨颗粒难降解,且回用过程中盐分易积累,影响纸张质量。

三、处理工艺设计与核心设备

项目采用 “分质预处理 + 白水封闭循环 + 综合废水生化 + 双膜深度回用 + 浓水达标处理” 的全流程回用工艺,核心是 “源头减量、分质回用、终端精处理”,具体设计如下:

分质预处理与白水封闭循环:纸机白水单独收集,采用 “多圆盘过滤机 + 溶气气浮(DAF)” 处理。多圆盘过滤机(过滤精度 20μm)截留白水中 95% 以上纤维,回收纤维直接返回制浆系统,年节约废纸原料约 1500 吨;DAF 系统投加 PAC(100mg/L)与 PAM(3mg/L),去除细小纤维与油墨,SS 去除率达 90%,处理后白水直接回用于纸机网部、压榨部,实现白水 100% 封闭循环,日减少白水排放 1.05 万 m³。碎浆、筛选废水经转鼓筛(孔径 2mm)+ 涡凹气浮预处理,去除大块杂质与部分 SS,再与车间冲洗水汇合进入综合废水处理系统。

综合废水生化处理:采用 “水解酸化 + MBR 膜生物反应器” 组合。水解酸化池(HRT=8h)将胶粘物、大分子有机物分解为小分子,B/C 提升至 0.5;MBR 池采用 PVDF 中空纤维膜(孔径 0.1μm,通量 15LMH),MLSS 控制在 10-12g/L,HRT=16h,通过膜分离实现泥水高效分离,无需二沉池,出水 SS≤5mg/L、COD≤100mg/L,水质稳定。同时投加专用酶制剂,分解残留胶粘物,解决膜污染问题,膜清洗周期延长至 30 天。

双膜深度回用单元:MBR 出水进入 “超滤(UF)+ 反渗透(RO)” 系统。UF 膜(截留分子量 10 万 Da)进一步去除胶体、微生物,保护 RO 膜;RO 膜采用抗污染苦咸水膜,操作压力 1.2MPa,脱盐率≥97%,产水 TDS≤180mg/L、COD≤10mg/L,完全满足制浆、抄纸生产用水要求。系统设计回用率 95%,日产回用水 1.425 万 m³,全部替代新鲜水用于生产。

浓水达标处理:RO 浓水(约 750m³/d)采用 “臭氧氧化 + 混凝沉淀” 处理,臭氧投加量 50mg/L,降解残留有机物与色度,再经 PAC 混凝沉淀,出水 COD≤80mg/L、SS≤30mg/L,达标后少量外排,实现近零排放目标。

污泥与盐分控制:生化剩余污泥经浓缩、板框压滤脱水后,送至水泥厂协同处置;定期对 RO 浓水进行盐分监测,通过调整新鲜水补入量,控制回用水盐分≤500mg/L,避免影响纸张强度与质量。

四、运行效果与效益

项目投运后,企业废水回用率稳定达 96%,新鲜水日用量从 1.2 万 m³ 降至 750m³,年节约新鲜水约 409 万 m³,水费年节约约 1230 万元;纤维与原料回收年增收约 900 万元;吨纸水处理成本从 4.0 元降至 2.8 元,年节约运行成本约 720 万元。同时,企业彻底摆脱水资源短缺制约,产能提升 10%,并获得国家节水型企业称号,成为华北地区废纸制浆废水近零排放标杆项目。

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