华北某大型焦化厂年产焦炭200万吨,配套煤气净化系统产生高浓度含酚废水。原有活性污泥法处理效果不稳定,冬季出水经常超标,改造工程投资4800万元,设计处理规模5000m³/d。
废水成分及来源
废水主要来自煤气冷却洗涤水、粗苯分离水及焦油加工废水。特征污染物为:挥发酚(1200-1800mg/L)、固定酚(300-500mg/L)、氰化物(80-150mg/L)、氨氮(2000-3000mg/L),含大量焦油类难降解有机物,水温常年保持在50-60℃。
处理工艺流程
创新采用"蒸氨脱酚+短程硝化+厌氧氨氧化"工艺路线:
蒸汽脱酚
:废水先经汽提塔脱除游离酚,塔底温度控制在105℃,酚回收率>90%。
溶剂脱酚
:剩余废水与二异丙醚在离心萃取机中进行三级逆流萃取,总酚浓度降至50mg/L以下。
短程硝化
:在35℃条件下运行SBR反应器,通过DO和pH精准控制,实现氨氮60%转化为亚硝酸盐。
厌氧氨氧化
:采用ANAMMOX颗粒污泥反应器,总氮去除负荷达1.2kgN/(m³·d),无需外加碳源。
臭氧催化氧化
:在TiO₂/活性炭催化剂作用下,残余有机物被彻底矿化。
最终效果
改造后系统抗冲击负荷能力显著提升,出水关键指标:挥发酚≤0.1mg/L、总氰≤0.2mg/L、COD≤50mg/L、氨氮≤5mg/L,吨水处理成本较原工艺降低28%。产生的脱酚溶剂经蒸馏再生后循环使用,年节约运行费用约350万元。
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