高性能工程塑料生产基地废水处理
项目背景
该项目位于华东地区某大型工程塑料生产基地,主要生产各类聚酰胺(尼龙)系列产品,包括PA6、PA66等。由于生产规模扩大,原有废水处理设施已无法满足需求,亟需新建一套处理能力为500m³/d的废水处理系统。
废水来源及特性
该厂废水主要来源于以下几个工段:聚合反应工段废水,含有未反应单体、低聚物及催化剂残留;切粒冷却水,含有微量塑料颗粒及表面活性剂;设备清洗废水,含有高浓度有机物及添加剂。主要污染物指标为:COD 2000 - 5000mg/L,BOD 800 - 2000mg/L,NH3 - N 50 - 150mg/L,SS 200 - 500mg/L,总磷10 - 30mg/L,pH值4 - 6。
处理工艺流程
针对废水特性,设计采用“物化预处理 + 生化处理 + 深度处理”的组合工艺。
预处理阶段
格栅过滤:去除大颗粒悬浮物。
调节池:均质均量,调节pH至中性。
混凝沉淀:投加PAC和PAM,去除胶体物质和部分COD。
生化处理阶段
UASB厌氧反应器:高效降解大分子有机物,COD去除率可达60%,同时产生沼气可作为能源利用。
A/O工艺:采用缺氧 - 好氧组合工艺,同步脱氮除磷。在缺氧段,反硝化细菌利用污水中的有机物作为碳源,将硝酸盐和亚硝酸盐还原为氮气;在好氧段,好氧微生物将有机物氧化分解,同时进行硝化反应,将氨氮转化为硝酸盐和亚硝酸盐。
二沉池:泥水分离。
深度处理阶段
Fenton氧化:进一步降解难降解有机物。Fenton试剂(H2O2和Fe2+)在酸性条件下产生羟基自由基,具有强氧化性,能够快速氧化分解有机物。
活性炭吸附:去除色度和微量污染物。
消毒排放:次氯酸钠消毒后达标排放。
处理效果
系统稳定运行后,出水水质完全达到《污水综合排放标准》一级标准:COD ≤ 60mg/L,BOD ≤ 20mg/L,NH3 - N ≤ 10mg/L。项目总投资约800万元,运行成本约3.5元/吨水,每年可减少COD排放量约450吨。
项目优势
该处理工艺充分考虑了高性能工程塑料废水的特点,采用物化预处理、生化处理和深度处理相结合的方式,能够有效去除废水中的各种污染物。UASB厌氧反应器和A/O工艺的组合实现了有机物的高效去除和氮磷的同步脱除;Fenton氧化和活性炭吸附的深度处理进一步保证了出水水质。同时,该工艺还实现了沼气的回收利用,降低了运行成本,具有较好的经济效益和环境效益。
























































