中小型文化造纸厂废水低成本达标改造项目
一、项目背景
该企业为年产 5 万吨中小型文化纸厂,以商品木浆为原料,生产办公用纸、书写纸,原有废水处理系统为 “格栅 + 初沉 + 普通曝气池”,建设年代久、设备老化,处理效率低,出水 COD 经常超标(150-200mg/L),无法满足新国标(COD≤100mg/L、SS≤30mg/L)要求。企业资金有限,无法进行大规模工艺更换,需采用低成本、易运维的改造方案,实现稳定达标。
二、废水水质特点
文化纸厂废水浓度相对较低,成分简单,主要来自纸机白水、涂布废水与车间冲洗水。进水水质:COD 平均 1200mg/L、BOD₅约 500mg/L(B/C=0.42)、SS 平均 600mg/L、色度 200 倍;总氮约 80mg/L、总磷约 10mg/L,无明显毒性物质,可生化性较好。日排放废水约 3000m³,处理站设计规模 3500m³/d,改造需控制投资成本≤150 万元,运行成本≤2.0 元 / 吨水。
三、处理工艺设计与核心设备
项目采用 “预处理优化 + 水解酸化 + 改良 SBR + 简易深度处理” 的低成本改造工艺,核心是利用原有构筑物改造,减少新增设备,降低投资与运维成本,具体设计如下:
预处理优化:保留原有格栅与初沉池,新增 80 目斜网(低成本纤维回收设备),截留白水中纤维,SS 去除率从 50% 提升至 75%;初沉池优化表面负荷至 0.8m³/(m²・h),延长沉淀时间至 3h,投加低成本硫酸铝(100mg/L)替代 PAC,预处理后 COD 降至 600mg/L、SS 降至 150mg/L,节约药剂成本 30%。
水解酸化池改造:将原有闲置调节池改造为水解酸化池,池内加装低成本塑料填料,HRT=8h,无需曝气,仅通过厌氧微生物水解有机物,B/C 提升至 0.5,为后续好氧处理减负,无需新增动力设备。
改良 SBR 生化池:将原有普通曝气池改造为 SBR 序批式反应器,新增滗水器与 PLC 自动控制系统,实现 “进水 - 曝气 - 沉淀 - 滗水 - 闲置” 周期运行。控制 MLSS=4-6g/L、曝气时间 8h、沉淀时间 2h,通过单池实现厌氧 - 好氧交替,强化脱氮除磷,无需二沉池,节省占地与投资。SBR 出水 COD 降至 120mg/L、总氮降至 20mg/L。
简易深度处理:采用 “混凝沉淀 + 砂滤” 组合,利用原有沉淀池改造为混凝池,投加硫酸铝(80mg/L)与 PAM(2mg/L),沉淀后经石英砂滤池过滤,去除残留悬浮物与有机物,出水 COD 稳定≤90mg/L、SS≤20mg/L、色度≤40 倍,满足排放标准。
污泥处置:剩余污泥经重力浓缩后,采用带式压滤机(低成本设备)脱水,污泥含水率降至 80%,送至当地垃圾填埋场处置,运维简单。
四、运行效果与效益
改造总投资 120 万元,远低于预算;系统运行 6 个月,出水稳定达标:COD 平均 85mg/L、SS 平均 18mg/L、色度 35 倍。吨水处理成本 1.8 元,低于改造前 2.5 元,年节约运行成本约 76 万元;纤维回收年增收约 30 万元;企业无需停产改造,仅用 20 天完成施工,顺利通过环保验收,解决了中小型纸厂低成本达标改造的行业难题。
























































