欢迎访问鑫霖环保设备官网!

资讯中心

与时俱进,时刻关注喷淋塔行业动态

您的位置: 首页 > 资讯中心 > 常见问题解答

软包装印刷厂废气处理

大型软包装印刷企业 “沸石转轮浓缩 + RTO” 废气治理项目

一、项目背景

某大型软包装印刷企业位于珠三角地区,主营食品、日化、医药软包装材料,拥有高速凹印生产线 8 条、复合生产线 4 条、涂布生产线 2 条,员工 600 余人,年产值超 5 亿元。生产过程大量使用溶剂型油墨、聚氨酯胶黏剂与乙酸乙酯、甲苯、二甲苯等有机溶剂,废气排放具有大风量、中低浓度、成分复杂、波动大的特点,主要污染物为 VOCs(非甲烷总烃)、苯系物、酯类、酮类及少量油墨粉尘与异味。

随着国家与地方环保标准持续收紧,企业原有简易活性炭吸附装置效率不足 60%,排放浓度长期超标,异味扰民投诉频发,面临高额罚款与停产整改风险。为彻底解决废气问题、稳定达标排放、改善车间环境、保障员工健康并提升企业绿色形象,企业决定投资建设一套高效、稳定、节能的现代化废气处理系统,设计处理风量 30000m³/h,处理效率≥98%,排放浓度≤30mg/m³。

二、废气来源与成分分析

印刷工序:8 条高速凹印机在油墨转移与干燥过程中,有机溶剂快速挥发,产生大量含甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、异丙醇的 VOCs 废气,约占总废气量的 60%。

复合工序:4 条干式复合机使用聚氨酯胶黏剂,加热固化时释放乙酸乙酯、丙酮、丁酮等,约占 25%。

涂布工序:2 条涂布机在底涂、面涂过程中,涂层材料挥发甲苯、二甲苯、环己酮等,约占 10%。

清洗与调配:油墨、溶剂调配及设备清洗时,溶剂敞口挥发,产生无组织排放,约占 5%。

废气参数:设计风量 30000m³/h,VOCs 初始浓度 800–1200mg/m³,温度 25–45℃,含少量油墨雾滴与粉尘,成分复杂且浓度随生产负荷波动较大。

三、处理工艺选择与流程设计

结合企业废气特点、场地条件、投资预算及长期运行成本,经多方案对比论证,最终确定采用 **“干式过滤 + 沸石转轮吸附浓缩 + RTO 蓄热式热力焚烧”** 组合工艺,核心思路为 “先净化、再浓缩、后焚烧”,实现高效处理与节能降耗。

工艺流程:

车间废气 → 密闭集气罩 → 主管道 → 初效过滤器(G3)→ 中效过滤器(G4)→ 沸石转轮吸附浓缩单元 → RTO 蓄热式焚烧炉 → 余热回收换热器 → 达标烟囱排放。

废气收集系统:对所有印刷机、复合机、涂布机的产污点设置密闭集气罩 + 软帘围挡,采用变频离心风机,通过 PLC 联动控制,根据车间负压自动调节风量,确保废气收集率≥95%,同时减少无效风量、降低能耗。主管道采用防腐阻燃 PP 材质,合理设计风速与坡度,避免积尘与积液。

预处理单元(干式过滤):采用 “初效 + 中效” 二级干式过滤,初效过滤器(G3)去除 5μm 以上的油墨颗粒、粉尘与雾滴,中效过滤器(G4)进一步截留 1–5μm 细小颗粒物,防止杂质堵塞沸石转轮蜂窝孔道、降低吸附效率。过滤器配备压差变送器,当压差超过设定值(初效 200Pa、中效 300Pa)时,PLC 自动报警,提醒更换滤料,确保预处理效果稳定。

沸石转轮吸附浓缩单元:核心设备为直径 3.2m、厚度 400mm 的疏水性沸石分子筛转轮,分为吸附区、脱附区、冷却区三部分,由变频电机驱动缓慢旋转(1–2r/h)。

吸附区(占 75% 面积):经过滤的洁净废气(25–45℃)进入吸附区,VOCs 被沸石分子筛吸附,净化后废气(浓度≤50mg/m³)直接排放至烟囱。

脱附区(占 20% 面积):吸附饱和的转轮转入脱附区,通入 180–220℃热空气(由 RTO 余热提供),将 VOCs 脱附,形成 ** 小风量(3000m³/h)、高浓度(8000–12000mg/m³)** 的浓缩废气,浓缩比达 10:1,大幅降低后续 RTO 处理风量与能耗。

冷却区(占 5% 面积):脱附后的高温转轮进入冷却区,通入常温新风冷却至 40℃以下,恢复吸附能力,循环使用。

RTO 蓄热式热力焚烧炉:采用三室式 RTO,内部填充耐高温陶瓷蓄热体(蜂窝陶瓷),热效率≥95%。浓缩废气进入 RTO,在 760–850℃高温下,VOCs 被彻底氧化分解为 CO₂与 H₂O,净化效率≥99%。陶瓷蓄热体回收焚烧热量,预热进入炉内的废气,大幅减少天然气消耗(低浓度时需少量助燃)。RTO 配备防爆膜、阻火器、紧急排空阀、温度 / 压力 / 浓度在线监测等安全装置,确保系统安全稳定运行。

余热回收与排放:RTO 高温烟气(≤250℃)通过板式换热器预热脱附用新风,余热回收率≥85%,年节省天然气费用约 45 万元。降温后烟气(≤120℃)经达标烟囱(高度 25m)排放,烟囱安装 VOCs 在线监测设备,实时上传数据至环保部门监控平台。

自动控制系统(PLC + 触摸屏):整套系统采用 PLC 全自动控制,集成温度、压力、压差、VOCs 浓度、风机频率、阀门开度等参数的实时监测、数据记录、超限报警与联锁控制。可远程监控与操作,实现 “无人值守、自动运行”,降低人工成本,确保处理效果稳定。

四、主要设备清单(核心)

初效过滤器 G3,2000×1500×500mm 4 套 防腐阻燃

中效过滤器 G4,2000×1500×500mm 4 套 防腐阻燃

沸石转轮 φ3200×400mm,疏水性沸石 1 套 浓缩比 10:1

三室式 RTO 处理风量 5000m³/h,850℃ 1 套 陶瓷蓄热体

余热换热器 板式,换热面积 120㎡ 1 套 烟气 - 新风换热

变频风机 30000m³/h,75kW 2 台 一用一备

PLC 控制系统 西门子 S7-1200 1 套 含触摸屏、在线监测

五、运行效果与监测数据

项目建成投运后,经第三方环保检测机构连续 72 小时监测,各项指标均优于国家标准与地方排放标准,处理效果稳定:

VOCs 去除效率:稳定≥98.5%,排放浓度≤28mg/m³(国家标准≤50mg/m³,地方标准≤30mg/m³)。

非甲烷总烃:排放浓度≤25mg/m³,苯、甲苯、二甲苯未检出。

异味控制:车间异味显著降低,周边居民投诉完全消除,厂区空气质量明显改善。

能耗指标:系统总装机功率约 120kW,实际运行功率约 80kW;RTO 天然气消耗量约 8–10m³/h,余热回收年节省天然气费用约 45 万元,年运行成本(电费、天然气、滤料更换、维护)约 120 万元,较传统活性炭 + 催化燃烧方案降低约 30%。

稳定性:系统连续运行 12 个月无重大故障,沸石转轮使用寿命≥5 年,陶瓷蓄热体使用寿命≥10 年,维护简单、故障率低。

六、项目优势与价值总结

高效达标:沸石转轮浓缩 + RTO 组合工艺处理效率高,彻底解决 VOCs 超标与异味问题,规避环保罚款与停产风险,提升企业合规性与绿色形象。

节能降耗:沸石转轮将大风量低浓度废气浓缩为小风量高浓度废气,RTO 蓄热与余热回收大幅降低能耗,年节省能源费用超 45 万元,长期运行经济性显著。

稳定可靠:全自动化控制、安全防护完善、核心设备寿命长,适应印刷废气浓度波动大的特点,处理效果稳定,维护成本低。

环境改善:车间废气收集率高,异味消除,员工工作环境显著改善,保障职业健康,提升员工满意度与生产效率。

示范意义:为珠三角大型软包装印刷企业 VOCs 治理提供了可复制、可推广的成功案例,推动行业绿色转型与高质量发展。

七、投资与回报分析

项目总投资约 850 万元(含设备、安装、调试、设计、运维培训),年运行成本约 120 万元,年节省环保罚款(按日均超标罚款 10 万元计)约 3600 万元,年节省能源费用约 45 万元,静态投资回收期约 2.2 年,经济效益与环境效益显著,具有极高的投资价值与社会效益。

底部logo

联系方式

东莞市鑫霖环保设备有限公司

地址:广东省东莞市南城街道草塘路2号5栋105室 热线: 189-2923-7076 / 189-2923-7076 邮箱: 18929237076@163.com
微信二维码

扫一扫
微信咨询

咨询热线

189-2923-7076
189-2923-7076 7*24小时服务热线

关注微信

二维码扫一扫添加微信
返回顶部